500kV變壓器絕緣油含氣量異常分析
發(fā)布時(shí)間:2019-07-13 17:17:19來源:
500kV變壓器絕緣油含氣量異常分析鄒彬/李祖江2,彭偉3(1.上海市電力公司,上海200002;2.上海市南電力工程有限公司,上海201100;3.華東電力試驗(yàn)研究院,上海200437)在含氣量測試過程中存在數(shù)據(jù)偏大的情況,進(jìn)而導(dǎo)致上海地區(qū)500kV變壓器絕緣油含氣量普遍超標(biāo)。在分析的基礎(chǔ)上,提出測試過程中應(yīng)注意的方面和相應(yīng)的建議。
59fr1996)及《運(yùn)行中變壓器油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 7595"2000)中,對(duì)330kV及以上變壓器油中含氣量的控制值及監(jiān)測周期均有明確規(guī)定。
對(duì)于大型變壓器,若含氣量過高會(huì)引起絕緣油中局部放電,并會(huì)加速變壓器的絕緣老化進(jìn)程。通過檢測變壓器油中的含氣量,可監(jiān)測變壓器的氣密性,判斷密封圈的老化程度,以此作為檢修更換的決策依據(jù)。
在2004年度專業(yè)檢查中,發(fā)現(xiàn)上海市電力公司所屬的500kV變壓器絕緣油的含氣量指標(biāo)普遍超標(biāo),見表1.表1上海市電力公司500kV變壓器絕緣油含氣量匯總11變壓器號(hào)A相B相C相楊行站2號(hào)楊行站3號(hào)泗涇站1號(hào)泗涇站3號(hào)楊高站1號(hào)楊高站2號(hào)南橋站1號(hào)南橋站2號(hào)南橋站極1換流變南橋站極2換流變黃渡站3號(hào)黃渡站4號(hào)黃渡站5號(hào)黃渡站6號(hào)注:1)分子為2003年5月測量值,分母為2004年3月測量值。
從表1可以看出,幾乎所有的5⑴kV變壓器絕緣油中含氣量指標(biāo)超標(biāo),比較高值達(dá)到9. 7%(此值明顯不合理,常溫常壓下,油中氣體溶解度的飽和值為8%,且動(dòng)態(tài)飽和值要小于靜態(tài)飽和值),超過控制標(biāo)準(zhǔn)的3倍(GB/T 759520⑴中規(guī)定,500kV運(yùn)行變壓器油中含氣量不大于3%)。
1原因分析華東電力試驗(yàn)研究院(簡稱電試院)調(diào)查了現(xiàn)場取樣情況和含氣量測試的標(biāo)準(zhǔn)方法,在了解了其他地區(qū)含氣量的測試情況及含量水平后,制定了工作方案。經(jīng)超高壓公司的配合,對(duì)含氣量進(jìn)行多次對(duì)比測試,從取樣、測試方法等方面查找存在問題的原因。
為了解不同取樣方式對(duì)測試結(jié)果的影響,分別采用注射器全密封和小口瓶底部溢流法兩種取樣方式,取樣部位是黃渡站6號(hào)主變B相上部、中部及底部(2004年5月26日取)和黃渡站4號(hào)主變B相上部、中部及底部(2004年6月2日取)。
目前,絕緣油含氣量的測定方法有3種,其中,二氧化碳洗脫法僅適用于不含酸性氣體的油品測定,而真空壓差法因真空儀器的不易普及和系統(tǒng)嚴(yán)密性等問題,使含氣量的測定具有一定的局限性。國外主要采用氣相色譜法進(jìn)行含氣量的測定,該方法主要采用振蕩法脫氣,利用氣相色譜儀測試在油中溶解的N2、2等組合含量,并通過計(jì)算得出含氣量。
上海超高壓公司和電試院測試含氣量均采用氣相色譜法進(jìn)行。
(3)結(jié)果分析(見表2)表2含氣量測試結(jié)果比較(黃渡站)%取樣部位6號(hào)主變B相(2004年5月26日取樣)4號(hào)主變B相(20)4年6月2日取樣)超高壓公司測試電試院測試超高壓公司測試電試院測試上部(針筒)上部(小瓶)中部(針筒)中部(小瓶)下部(針筒)下部(小瓶)電試院的測試結(jié)果表明,采用2種方式從2臺(tái)變壓器的不同部位取樣,油樣的含氣量測試值均小于3%.而同一部位用2種不同方式取樣的結(jié)果發(fā)現(xiàn)針筒法(全密封)測試值小于小瓶法(底部溢流)測試值,且二者基本相差0. 6%~0.9%,具有較好的規(guī)律性,這可從取樣方式的不同得到理解。同時(shí),在比較后可以發(fā)現(xiàn),變壓器不同部位的針筒取樣法的上、中、下部測試結(jié)果基本相近,無顯著差異。
超高壓公司的測試結(jié)果中,有4個(gè)點(diǎn)的測試結(jié)果出現(xiàn)針筒法測試值大于小瓶法測試值的情況,初步分析后認(rèn)為不盡合理。比較2家單位采用針筒法取樣的測試結(jié)果,發(fā)現(xiàn)超高壓公司的測試結(jié)果普遍大于電試院的測試結(jié)果,且有3處測試值大于3%.同時(shí)發(fā)現(xiàn)測試過程中會(huì)突然出現(xiàn)氫氣組分(不排除氧氣和氮?dú)猓┊惓T龃蟮默F(xiàn)象,且含氣量明顯偏大,說明操作人員或儀器方面存在問題。
為查明氫氣組分(不排除氧氣和氮?dú)猓┊惓T龃蟮脑颍M(jìn)行了對(duì)比模擬試驗(yàn),對(duì)影響因素逐一排除,比較終認(rèn)為問題有2處:首先在脫氣環(huán)節(jié),密封膠帽與油接觸釋放出少量氫氣;其次在操作環(huán)節(jié),即用10ml針筒取氬氣補(bǔ)氣時(shí),應(yīng)先用純氬氣沖洗針筒3次,排除內(nèi)部可能存在的氣體;并在取氣后應(yīng)立即補(bǔ)入油中。
在對(duì)比模擬試驗(yàn)中同時(shí)發(fā)現(xiàn),在儀器較長時(shí)間(7天左右)不用而再次使用時(shí),氬氣管路中混有相當(dāng)濃度的空氣和氫氣組分,檢測表明,氬氣中雜質(zhì)(空氣和氫氣)含量比較高達(dá)到35%,若將此氣作為純氬氣補(bǔ)入油中脫氣測試,會(huì)造成測試結(jié)果出現(xiàn)較大的偏差。
在查明含氣量異常的原因以后,電試院和超高壓公司又對(duì)部分500kV變壓器油中含氣量進(jìn)行了測試,見表3.表3500kV變壓器部分絕緣油含氣量測試結(jié)果%變壓器號(hào)超高壓公司測試電試院測試楊高站4號(hào)C相顧路站1號(hào)A相顧路站1號(hào)B相顧路站4號(hào)A相顧路站4號(hào)B相顧路站4號(hào)C相泗涇站4號(hào)A相泗涇站4號(hào)B相泗涇站4號(hào)C相從表3可以看出,所有設(shè)備的絕緣油中含氣量均未超標(biāo),且數(shù)值較小,符合這些變壓器投運(yùn)時(shí)間較短的實(shí)際情況。超高壓公司已能較準(zhǔn)確地進(jìn)行油中含氣量的測試,含氣量數(shù)據(jù)異常偏大的情況已經(jīng)避免,但總體上超高壓公司的測試數(shù)據(jù)要比中試所的測試數(shù)據(jù)大0.7%左右。
3結(jié)論與建議從電試院的測試結(jié)果看,黃渡站6號(hào)主變B相和4號(hào)主變B相設(shè)備的含氣量均未超標(biāo)。
其他變壓器油中含氣量較小,處于良好水平;超高壓公司的部分測試結(jié)果不盡合理,分析認(rèn)為,操作和脫氣環(huán)節(jié)處理不當(dāng)會(huì)有誤差,測試結(jié)果偏大;針筒法取樣測試結(jié)果小于小瓶法,兩者差值基本穩(wěn)定。建議今后進(jìn)行全密封取樣,以避免由于取樣環(huán)節(jié)造成偏差;變壓器不同取樣部位的測試結(jié)果基本相近,無顯著性差異;電試院和超高壓公司應(yīng)對(duì)上海地區(qū)的500kV變壓器油中含氣量共同檢測,掌握含氣量的真實(shí)水平;試的作業(yè)規(guī)范。
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